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夏津泉林公司:优化运营模式 力促降本增效

    以最优化的运营追求最高的工作质量,以最低的成本追求最大的经济效益是促进企业持续发展的动力源泉。夏津泉林公司紧紧围绕这一中心,不断创新,多管齐下,节能挖潜,经过几个月来的运行实践,取得了显著成效。
    优化管理细责任
    为使设备管理更加简洁化、责任化,公司对原检修车间进行整合,将各专业检修组、电气巡检组,划归生产车间直接管理。将设备管理的每个部位、每个环节直接责任到人。避免了“谁也管但谁也没直接责任”的状况。这一举措,使各车间实际开机率明显提高,设备完好率得到进一步保障,车间计划外停机次数明显减少。行政管理方面,本着“复杂的事简单办”的原则,简化程序,进一步优化了工作流程,明确了岗位,有效地提高了员工的工作效率和快速反应能力。
    千方百计降成本
    在生产成本方面,一是提高车速,使设备充分发挥最大效能。超二、抄五、抄七通过改造,都不同程度地提高了车速,增加了产量,同时也使生产成本大大降低。二是调整脱墨制浆车间的工艺流程,经优化过程控制及水处理工艺参数,直接生产成本比原来降低了20%。三是理顺原来的蒸汽管道。在装配车间的主导下,各车间自己动手,用了10多天的时间,缩短蒸汽管道100多米,大大降低了热损,年可节约80多万元。四是对轻型纸松厚度的指标进行规范。在达到用户满意的基础上,车间将松厚度、平滑度进一步标准化,以减少浆耗,仅此一项,吨纸降低成本90多元,年可节约资金100多万元。五是将各车间动力消耗大的单套设备进行整合、优化,特别是打浆设备,合理调配,大胆试验不同型号的磨片,使打浆电耗大大降低。六是节约清水和水处理成本。实行了吨纸清水用量考核指标,并与车间主任薪资直接挂钩,增加了回用水用量,大大降低了清水使用量。通过排查水处理工艺流程,加大了用药的准确性,使吨水处理费用比原来降低了50%,年可节约资金4万多元。此外,根据设备的改造,对原超三车间人员进行分流整合,充实了各车间人员力量,年可节约成本100多万元。
    在原料成本方面,针对仓储转运中存在的问题进行细致分析,将排查出的问题,分门别类逐一解决,进一步规范了物资采购程序、物资编报程序、物资入库程序和发放领料程序的工作制度,通过一系列的理顺,大大降低了仓储成本,减少了库存资金流量,月可节约资金10万多元。
    强化措施提质量
    公司进一步规范了质量检验考核管理制度,不断强化质检人员的业水平和服务意识,使客诉与质检人员工资挂钩,以增强质检人员工作责任心,切实保证产品质量,做到优质出厂。同时积极走访市场,加强与客户的沟通交流,了解客户的需求及公司产品的市场口碑。通过这一措施的实施,公司产品合格率得到显著提升,客户满意度也大为提高,今年以来的客诉率为零。 (孙中献)

(作者:柴晶晶)